7月19日17时45分左右,河南省三门峡市义马市境内的河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂C套空分装置发生爆裂着火事故。
此次事故距离3.21盐城响水化工企业爆炸事故只有短短四个月,不得不说这种危险事故发生的频率有点高了。
发生事故的义马气化厂始建于1997年4月,2006年9月二期全部建成送气,河南省实施“气化河南”战略之后,气化厂改送天然气。目前占地面积1300亩,现有员工1065人,主要生产天然气、化工产品甲醇、二甲醚、醋酸等,是亚洲较大的煤制气生产企业、河南省“2019年首批安保生产风险隐患双重预防体系建设省级标杆企业”。
据应急管理部办公厅《关于河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂“7·19”重大爆炸事故的通报》获悉,河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂C套空气分离装置爆炸事故,经初步调查分析,事故直接原因是空气分离装置冷箱泄漏未及时处理,发生“砂爆”(空分冷箱发生漏液,保温层珠光砂内就会存有大量低温液体,当低温液体急剧蒸发时冷箱外壳被撑裂,气体夹带珠光砂大量喷出的现象),进而引发冷箱倒塌,导致附近500m3液氧贮槽破裂,大量液氧迅速外泄,周围可燃物在液氧或富氧条件下发生爆炸、燃烧,造成周边人员大量伤亡。
河南三门峡“7·19”事故暴露出事发企业安保意识、风险意识淡薄,风险辨识能力差,装置泄漏后处置不及时、带病运行,设备、生产等专业过程管理存在重大安保漏洞,另外,事故还暴露出了工厂设计布局不合理,对空气分离等配套装置安保生产重视不够等突出问题。
事故发生后,国务院领导同志高度重视,作出重要批示,要求深刻吸取事故教训,把危险化学品企业安保监管作为重中之重,进一步排查相关安保隐患,严防重特大事故发生。
化工厂的安保隐患无处不在,做好日常检修是安保保障的一步。那么如何对化工厂各工艺、设备等系统进行正确有效的安保生产检测呢?
以此次事故的爆发点空分装置为例:
空分装置作为我国制造业的主要装置,主要提供量大、高压、高纯度的氧气和氮气,其伴着煤化工行业的不断壮大以及对工业气体的需求不断增长,因此无论是在系统性能、处理能力以及安保生产等方面都提出了更高的要求。
河南工业内窥镜可以在不破坏被测物体情况下,检测到肉眼无法观察到的内部缺陷及细小缺陷,包括检测压力容器、管道设施等内部的焊缝、腐蚀、开裂情况及管道堵塞状况等的检查。
河南工业内窥镜在化工企业起到了广泛应用,可用于化工厂压力容器、管道、制造阶段以及使用后的定期安保检查,并且可在改进生产工艺时了解制作工艺是否适宜。工业内窥镜无疑是发现生产隐患的较方便有效的方法之一。